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22年专注粉尘治理

发明创建了一整套“从含尘废气中提取洁净空气”的技术。
尤其是“从含高浓度粉尘的废冷(暖)气中提取洁净冷(暖)气供内循环使用”的技术。

内循环系统Ⅰ返回

    直接从含高浓度粉尘(包括普通毒性)废冷(暖) 气中提取并获得“ISO Class 6(千级)的洁净级冷(暖) 气”,100%返回车间内循环使用,由此达到:

(1)实现环保零排放。

(2)将车间空气质量从“含尘车间”提升为“干净级 车间”-“洁净级车间”。

(3)洁净冷(暖)气100%内循环使用,节省巨量的 冷(暖)气制作费用。

(4)高效回收(≥99.99%)高附加值粉料。

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“内循环模式-Ⅰ”案例说明

前言

   从前,只要一提到“洁净空气”、“洁净车间”、“内循环”,就会联想到“贵族身份”,不仅造价昂贵,运行费用更加昂贵,只有生产非常高级和贵重产品的车间如高级电路板、芯片等,才用得起。

“洁净空气”的唯一来源是通过“传统三-六级空气过滤系统”从新鲜空气中提取获得。

对于“含高浓度粉尘废气”,通常采用传统一级“滤袋除尘器”过滤净化后,将环保达标的干净废气外排放,即“外排放模式”。

   直接从“含高浓度粉尘废气”中提取“洁净空气”这种事情,估计您想都不敢想。

   2008年,随着“内循环模式-Ⅰ”核心技术的诞生,从“含高浓度粉尘废气”中提取“洁净空气”已成为“小儿科”了。

“洁净空气”、“洁净车间”、“内循环”的“贵族身份”已被掀翻在地,一夜之间,从“贵族身份”变成了“平民身份”。

“内循环模式-Ⅰ”的3项核心技术

1)年运行总费用比“传统三-六级空气过滤系统”从新鲜空气中提取相同等级“洁净空气”低80%、比传统“外排放模式”低20%

所有企业都能够用得起!  

尤其是“含高浓度粉尘废冷(暖)气”,可以节省巨量的冷(暖)气制作电能耗,每1万立方米每年节省电能耗费用≥46万元,十分可观。

2)把车间的职业安全卫生环境从“含尘车间”提升至“干净车间”-“洁净车间”。

3)实现“环保零排放”。

 

关键词:

“含高浓度粉尘废冷(暖)气”   洁净冷(暖)气   内循环   “含尘车间”

“干净车间” 节省巨量的冷(暖)气制作电能耗 高效回收贵重粉体     

环保零排放

 

基本情况

1名称 

1)案例名称:

   老厂6条锰电池总装生产线车间:

   “内循环模式-Ⅰ”:

尘源控制率(≥99.99%)---一级“次超级除尘器”+二级“U15空气过滤器”---“ISO Class 6(千级)的洁净冷气”内循环使用系统

 简称6#

2)案例公司名称:

美国伯克希尔•哈撒韦公司(“Berkshire”)---金霸王(中国)有限公司

 

2行业地位及产能

金霸王是全球碱性电池的标杆企业,其产品金霸王电池,通常与南孚、555电池摆在一起售卖,是妥妥的一家传统制造大厂。

但是,其产能已达到工业4.0”。

   

3治理参数

3-1、治理前参数:

1)治理废冷气量:

治理含(MO2、膨胀石墨)粉尘废冷气量:Q=54000/h。

2)废冷气中粉尘浓度:                     

废冷气中总尘浓度:ω=2020mg/m³。

3-2、治理后参数:

1)返回车间使用的洁净冷气量:Q=54000/h。

2)洁净冷气中粉尘浓度:

A、返回车间使用的洁净冷气中总尘浓度:C=5×10-6 mg/

B、二氧化锰单尘浓度:9×10-7 mg/

C、膨胀石墨单尘浓度:4×10-7 mg/

3)洁净冷气的洁净度:ISO6级(相当于千级)

3-3、总除尘效率(或过滤精度):η=99.9999997%。

 

4使用时间

   2008年---至今,已稳定运行时间≥13年

 

5特殊地理位置

   位于东莞市南城区宏图高新开发区。

   该开发区现在已经是东莞市南城中心城区,金霸王是唯一的钉子户”。

 

6与人居环境和平共处

40多年经济发展的大潮下,不知有多少工业园区被倒逼迁离城区。

但是,金霸王这个“大钉子户”至今岿然不动,在高楼耸立的东莞市中心,犹如镶嵌着一块绿草如茵的“芯片”,和一街之隔的幼儿园、学校、高尚住宅区、办公大厦和睦相处,与周边人居环境匹配交融为一体,成为市区别致一景

 

总装生产线车间简介

1总装车间Depo Room):

是金霸王(中国)有限公司东莞厂密闭冷气大车间其中的核心车间。

常年保持恒温(25℃)和恒湿。

共计6条锰电池总装生产线。

 

2产能已达到工业4.0”:

每条生产线每分钟可以产出锰电池600粒。

目前,国内类似的生产线平均每分钟可以产出锰电池≤300粒。

6条生产线每天可产出锰电池518.4万粒,其生产效率和自动化程度已达到工业4.0”。

 

3粉尘污染严重

每条总装生产线长约10米,布满了70-90个粉尘污染源点,每天收集粉尘200公斤,6条生产线每天收集粉尘≥1.20吨。

 

粉尘特征

1粉尘成分

主要是MnO2和彭胀石墨,尤其彭胀石墨和打印机的碳粉一样,污染能力特别强大。

 

2粉尘毒性

1)矽肺病

   粉尘吸入肺腔,造成肺堵塞。导致肺功能障碍,甚至呼吸衰竭。

2)中枢神经系统中毒

MnO2和彭胀石墨,这2种粉尘对人的脑神经系统都有不可逆的毒性作用,属于毒性大、危害大的粉尘。

 

3粉尘属性

   属于没有化学反应和变化的惰性颗粒扬尘,即所谓的纯颗粒粉尘

 

案例之前治理分析2008年12月之前的治理情况):

1车间粉尘污染十分严重

2008年12月为时间界线,之前,由一家新加坡公司提供的一套传统的“二级除尘-内循环系统”,但是,效果完全不行,车间粉尘污染十分严重。

车间粉尘浓度:

η=0.5-6.0mg/,平均3.0mg/

严重超过GBZ 2.1-2007-中华人民共和国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》锰及其无机化合物粉尘浓度0.15 mg/,及《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》石墨总尘浓度4 mg/、呼尘浓度2 mg/

员工必须佩戴各种各样的防毒面俱才能上班,下班时全身沾满黑乎乎的粉尘,参见图片1。

属于典型的含尘车间”。


图片1.png

图片1:上班时佩戴着防毒面俱和全身黑乎乎的员工照片

 

2、传统的二级除尘-内循环系统”事故频发,严重影响生产

1)该系统一直处于崩溃状态,事故频发,严重影响正常的生产:

A、一级“传统滤筒除尘器”的运行阻力值1600-2400Pa,是正常运行阻力值800-1200 Pa的一倍,甚至达到≥3000Pa,滤筒常常被高频脉冲清灰的高压气吹爆,滤筒整体使用寿命不足6个月。

B、二级“传统空气过滤器”的运行阻力值≥1200Pa,是正常运行阻力值150-600Pa近一倍左右,空气过滤芯整体使用寿命≤1个月。

 

3原因分析

1)车间尘源控制率低:

ξ<98%

2%的粉尘量(相当于24Kg/天),源源不断地逃逸和扩散到车间的空气中,并且,不断地叠加,污染和恶化了车间的空气质量。

2)传统“二级除尘-内循环系统”提供内循环使用的冷气质量差:

A、一级“传统滤筒除尘器”缺乏创新技术,除尘效率太低:

≥0.3μm,η≤98%。

B、造成二级“传统空气过滤器”的负荷太重。

而且,空气过滤芯的过滤精度低:

H12,≥0.3μm,η≤99.97%。

获得亚高效(H12)级干净冷气(干净冷气中粉尘浓度<3×10-4mg/)。

C、只能提供亚高效(H12)级干净冷气供内循环使用。

3)净化污染

1)+(2)=内循环的净化能力小于粉尘逃逸和扩散能力。

或者:

逃逸和扩散的粉尘量大于内循环净化能力。

因此,车间空气质量越来越差,不断恶化。

 

案例分析2008年12月之后的治理情况):

1车间内一尘不染

车间内一尘不染,即使在高温聚光灯下,也看不到一点点漂浮的尘埃,可与办公室的环境媲美,车间粉尘浓度:

η=0-0.0015mg/m3,达到“干净级车间”的标准。

2008年12月之前车间的平均粉尘浓度下降2000倍以上,比国家职业卫生标准低100倍以上,参见图片2。

属于典型的干净车间”。


 图片2.png

图片2:“免戴口罩车间”内一尘不染可与办公室环境媲美的照片

 

2、15年以来一直保持零误工率

1)“内循环模式-Ⅰ”运行超级稳定,可持续运行时间5年

一级“次超级除尘器”的运行阻力值:400-800 Pa,滤筒整体使用寿命≥5年。

二级“U15高效空气过滤器”的运行阻力值:100-300 Pa,空气过滤芯整体使用寿命≥5年。

2)15年以来一直保持零误工率:

2008年12月至今的15年多时间里,所有设备完好如初,没有一件损坏,基本保持零故障率 100%保持了零误工率

 

3、原因分析

1)车间尘源控制率高:

“内循环模式-Ⅰ”的尘源控制率:ξ99.99%

即只有<0.01%的粉尘量(相当于0.12Kg/天),源源不断地逃逸和扩散到车间的空气中,粉尘量比2008年12月之前减少了200倍以上。

即使<0.01%的粉尘量,也同样会在车间空气中不断地叠加,污染和恶化车间的空气质量。

2)“内循环模式-Ⅰ”提供内循环使用的冷气质量优异:

A、一级“次超级除尘器”采用核心自主的创新技术,除尘效率达到:

0.3μm,η=99.99-99.999%。

B、二级“U15高效空气过滤器”负荷轻。

而且,U15空气过滤芯的过滤精度达到:

0.12μmη≥99.99995%。

获得“ISO Class 6(千级)的洁净冷气”(洁净冷气中粉尘浓度<5×10-6mg/m3)。

C、可以提供“ISO Class 6(千级)的洁净冷气”供内循环使用。

3)净化>污染

1)+(2)=内循环的净化能力大于粉尘逃逸和扩散能力。

或者:

逃逸和扩散的粉尘量小于内循环净化能力。

因此,车间空气质量越来越好。

 

4、喜获免戴口罩车间”匾牌:

2009年,金霸王美国总部为了表彰此项目的卓越成就,专门给总装车间颁发了“免戴口罩车间”匾牌,鼓励员工上班不用戴口罩。

众所周知,美国企业对员工职业安全卫生的防护之严厉,世界闻名,甚过于欧洲、日本。然而,在这样一个毒粉尘污染的生产车间,竟然鼓励员工上班不用戴口罩,几乎是不可想象或者绝无仅有的。

可想而知,人居环保的粉尘治理技术和功夫已到极致程度,以至于让美国巨头刮目相待了。

这个免戴口罩车间”匾牌是十足赤金和沉甸甸的

 图片3.png

图片3:“免戴口罩车间” 匾牌照片


“内循环模式-Ⅰ”案例模型图(图片4)

 图片4.png

 

“内循环模式-Ⅰ”案例的5项核心价值

1、变废为宝---“内循环模式-Ⅰ”实现环保零排放

   将含高浓度粉尘废冷气过滤净化为“ISO Class 6(千级)的洁净冷气”,100%内循环使用,实现环保零排放

 

2、变废为宝---“内循环模式-Ⅰ”有效提升车间职业安全卫生环境”:

   “含高浓度粉尘废冷气”过滤净化为“ISO Class 6(千级)的洁净冷气”,100%内循环使用,从而将车间空气质量从“含尘车间”升级为“干净级车间,达到提升和改善员工的职业安全卫生环境,实现变废为宝。

 

3、变废为宝---节省巨量的冷气制作电能耗

由于制作冷气需要耗费大量的电能,因此,“次超级除尘器系统”将“含高浓度粉尘废冷气”过滤成为“ISO Class 6的洁净冷气”,100%内循环使用,实现变废为宝。

从图片8可以看出,1万立方米“含高浓度粉尘废冷(暖)气”内循环使用年节省电能耗费用:46万元,十分可观。  

 

4、变废为宝---高效回收利用贵重的粉体

   本案例(6条生产线)MnO2和彭胀石墨粉尘的回收率≥99.999%

高效回收利用的贵重粉体为MnO2和彭胀石墨,以每天回收≥1.2吨计,每年回收≥438吨。

回收的MnO2和彭胀石墨粉体100%重新利用

   以每吨1万元计,每年回收贵重粉体≥438万元。

 

5节能、降耗、降维

“内循环模式-Ⅰ”的年运行总费用比“传统三-六级空气过滤系统”从新鲜空气中提取相同等级的“洁净空气”80%、比传统“外排放模式”20%。

确保所有的企业都能够用得起“内循环模式-Ⅰ”系统。

 

关于金霸王的补充说明:

1、15年以来已为金霸王节省各种费用7.5亿元

2008年12月至今已15年有多,人居环保已为金霸王设计制造安装了8套“内循环模式-Ⅰ”系统和1套“内循环模式-Ⅱ”系统,共计9套“内循环模式”系统。

1)每年回收冷气数十亿立方米,节省电能耗费用上千万元

2)每年回收贵重原材料粉体数千顿,节省原材料费用数千万元

3)节能、降耗、降维3项,每年节省费用上千万元

以上3项每年为金霸王节省费用≥0.5亿元

15年以来已为金霸王节省各种费用≥7.5亿元

 

2金霸王收获巨大的城市中心红利

金霸王能够在高楼耸立的东莞市中心活得很滋润,主要得益于8套“内循环模式-Ⅰ”系统和1套“内循环模式-Ⅱ”系统。

其形象、品牌、军心、人才等方面都在收获巨大的城市中心红利。

金霸王即收获巨大的改革开放红利,又在此基础之上叠加了城镇化红利

 

九、获奖情况:

“内循环模式-Ⅰ”共计8套,其中7#的“RJH12H-24×8X介布二元滤筒除尘器”获得“2017年省级工业和信息化专项资金(支持珠江西岸先进装备制造业发展)------首台(套)装备的研发与使用专题项目,奖励金202.89万元(参见附件1)。

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